
石油化工:是石化工業(yè)行業(yè)的良好者。我們是**較大的水處理和工藝過程處理解決方案的供應(yīng)商。在石油化工工藝側(cè)處理有著多年的歷史,石油精煉和石油化工方面更是我們的戰(zhàn)略重點(diǎn),**都有我們的客戶分布。 ? 焦化: 在北美有6家客戶,南美有5家客戶,西歐有5家客戶,東歐有2家客戶,印度有3家客戶,日本有9家客戶,澳洲有2家客戶。 1)中國(guó)北方某大型鋼鐵集團(tuán)公司焦化廠: 1.1氨水中焦油含量由420.7mg/l下降到178.3mg/l,下降率為57.6%;氨水中懸浮物含量由平均1602.1mg/l下降到290.1mg/l,下降率為81.9%; 1.2中間槽的含水率已從平均的7.98%降到4.37%,下降45.2%;焦油貯槽的含水率從平均4.39%降到3.30%,平均下降24.8%。 1.3焦油收率平均提高0.024%,同時(shí)焦油產(chǎn)量每月平均增加42.3t; 1.4系統(tǒng)中的油渣等物質(zhì)也得到大量的清理,共清出焦油渣200噸左右; 1.5有利于煉焦車間的生產(chǎn),減少清透集氣管頻次,提高爐**除塵效果; 1.6有利于脫酚和蒸氨工序生產(chǎn)順行,帶來(lái)巨大的環(huán)保效益; 1.7由于焦油水分降低,焦油貯槽水量減少,節(jié)省蒸汽消耗。 取得的效益 2.1 焦油脫水項(xiàng)目在二回收車間實(shí)施,在原有工藝基礎(chǔ)上,在循環(huán)氨水泵前加入加藥泵即可,幾乎不產(chǎn)生設(shè)備費(fèi)用,一的成本就是焦油脫水劑,焦油脫水劑的使用量根據(jù)焦油產(chǎn)量計(jì)算,每月約為650kg,采購(gòu)成本為8萬(wàn)元/t,支出成本為5.2萬(wàn)元/月。 2.2 焦油產(chǎn)量每月平均增加42.3t,按2800元/t計(jì)算,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益為42.25t×2800元/t=11.9萬(wàn)元/月。 2.3 脫酚管線的堵塞情況大大改善,減少維護(hù)費(fèi)用約20000元/年,減少停產(chǎn)時(shí)間,增加酚鹽產(chǎn)量約20噸,按4000元/噸元計(jì)算,增加效益80000元/年,總計(jì)10萬(wàn)元/年。 2.4 由于焦油水分降低,焦油儲(chǔ)槽水量減少,節(jié)省用于加熱這部分水的蒸汽約9.8萬(wàn)元/年。 2.5 全年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益總和為:(11.9萬(wàn)元—5.2萬(wàn)元)×12+10萬(wàn)元+9.8萬(wàn)元=100.2萬(wàn)元 2)山東某大型煤礦公司焦化廠 焦 爐:7.63 加藥前 加藥后焦油水份 49%-50% 9%-12%焦油粘度 無(wú)法監(jiān)測(cè) 12-16 焦油后送量 300m3/天年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1500萬(wàn)元。 3)河北某大型鋼鐵企業(yè)焦化廠 ? 在裝煤量上升23.4 %的前提下,氨水中的懸浮物不僅沒有隨之上升反而下降了 54 %。(按平均值計(jì)算) ? 試驗(yàn)穩(wěn)定后氨水中油較高含量為:343ppm,較低為:147ppm,平均為229ppm。在裝煤量上升 23.4 %的前提下,氨水中油的含量不僅沒有隨之增加反而下降了54.9 %。(按平均值計(jì)算) ? 投加藥劑后焦油回收率提高了 0.35 %,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1400萬(wàn)元。
前身為“濟(jì)南水處理技術(shù)有限公司”,創(chuàng)立于2005年,注冊(cè)資本1010萬(wàn),客戶遍及**30多個(gè)國(guó)家,為世界各地焦化、煤化、電力、鋼鐵、礦業(yè)、水處理等行業(yè)提供**的清潔、消毒、破乳、消泡的產(chǎn)品、服務(wù)和運(yùn)作方案。歷經(jīng)10多年的成功經(jīng)營(yíng),萬(wàn)和環(huán)保已將業(yè)務(wù)范圍拓展至為客戶提供較全面的環(huán)保節(jié)能及工藝過程處理綜合服務(wù)解決方案。

