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     TD100多種型號系列銑打機(jī) 銑端面打中心機(jī)床適用于成批或大量生產(chǎn)電機(jī)軸、齒輪軸、凸輪軸、曲軸等各種軸類零件兩端面銑削及鉆中心孔加工,一次裝夾,兩端同時加工,生產(chǎn)效率高,精度穩(wěn)定,同時具備套車外圓、倒角、等功能。                       產(chǎn)品特點(diǎn): ◇高標(biāo)號鑄造機(jī)身,經(jīng)回火、時效處理,精度穩(wěn)定 ◇采用45°整體斜床身結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)**平衡 ,承載力大,抗振性強(qiáng) ◇采用油壓自定心虎鉗,夾持力強(qiáng),性能穩(wěn)定,調(diào)整方便 ◇高剛性大規(guī)格貼塑矩形滑臺,雙螺母滾珠絲桿傳動,效率高、剛性強(qiáng)、壽命高 ◇四軸全伺服控制系統(tǒng),定位準(zhǔn)確,外置手輪操作簡單、調(diào)整方便 ◇一次裝夾,兩端同時銑削、鉆孔、套車、攻絲一次完成,性能穩(wěn)定,加工效率高 ◇采用雙電子電動潤滑泵,充分有效的對導(dǎo)軌及絲桿進(jìn)行潤滑,提高壽命 ◇優(yōu)化的布局結(jié)構(gòu),上料高度低、距離近,操作更適宜 ◇不銹鋼全防護(hù)內(nèi)防,防護(hù)**,整齊美觀 ◇全封閉外防護(hù),外形美觀大氣       如何解決數(shù)控機(jī)床加精度異常的故障?      生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機(jī)床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強(qiáng)、診斷難度大。導(dǎo)致此類故障的原因主要有以下方面:      1)機(jī)床進(jìn)給單位被改動或變化      2)機(jī)床各軸的零點(diǎn)偏置(NULLOFFSET)異常      3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常      4)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障      5)此外,加工程序的編制、刀具的選擇及人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。      1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動      系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置、反向間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數(shù)控系統(tǒng),其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。機(jī)床修理過程中某些處理,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,故障處理完畢應(yīng)作適時地調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實(shí)測值的變化,需對參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求。      2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常      一臺THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;*報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。      (1)檢查機(jī)床精度異常時正運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對及計(jì)算。      (2)在點(diǎn)動方式下,反復(fù)運(yùn)動Z軸,經(jīng)過視、觸、聽對其運(yùn)動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動聲音異常,特別是**點(diǎn)動,噪聲更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。      (3)檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況。在單向運(yùn)動精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動,手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動位移的變化上,可以分為四個階段:①機(jī)床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動,表現(xiàn)出較標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動。      無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除*③階段能夠補(bǔ)償外,其他各段變化仍然存在,特別是*①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),間隙補(bǔ)償越大,*①段的移動距離也越大。      分析上述檢查,數(shù)控技工培訓(xùn)認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常;二是機(jī)械方面有故障;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,將電機(jī)和絲杠*脫開,分別對電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,返回運(yùn)動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,且有一顆滾珠脫落。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。      3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常      一臺數(shù)控立式銑床,配置FANUC0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機(jī)啟動時存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時感覺電機(jī)抖動比較嚴(yán)重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。      分析認(rèn)為,故障原因有兩點(diǎn),一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機(jī)的抖動*,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常。      4.機(jī)床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥      一臺TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,全閉環(huán)控制方式。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,精度誤差較小在0.006mm左右,較大誤差可達(dá)到1.400mm.檢查中,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即“G90G54Y80F100;M30;”,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為“-1046.605”,記錄下該值。然后在手動方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動到其他任意位置,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為“-1046.992”,同*一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm.按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動到不同的位置,反復(fù)執(zhí)行該語句,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,重新作補(bǔ)償,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當(dāng)Y軸松開時,主軸箱向下掉,造成了**差。      對機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,再把Y軸松開;而在夾緊時,先把軸夾緊后,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。          傳統(tǒng)的機(jī)械靠模式仿形磨床加工凸輪的主要質(zhì)量問題和缺陷:工件恒轉(zhuǎn)速磨削,凸輪輪廓表面各點(diǎn)的磨削線速度變化很大,*造成磨削零件的升程**差、波紋、燒傷、表面質(zhì)量差等缺陷;當(dāng)砂輪損耗一定尺寸時,凸輪的升程型線的偏差便隨著砂輪的尺寸變化而變化,大大影響凸輪的升程型線加工精度;機(jī)械靠模的制造精度和不斷磨損也嚴(yán)重影響凸輪的升程型線加工精度;砂輪線速度低,速度修整方式(單筆修整)落后,造成機(jī)床磨削效率低;機(jī)械靠模仿形凸輪磨床存在機(jī)床柔性差,每套靠模只能適應(yīng)一個品種零件的加工,當(dāng)產(chǎn)品改進(jìn)或換型時,需要重新設(shè)計(jì)、制造滾輪和工作靠模,生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長。數(shù)控銑端面打中心孔機(jī)床( 銑打機(jī))大大彌補(bǔ)了一般機(jī)床的不足,大大提高了產(chǎn)品的效率和精度                 

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